电液仿形铣床的数控化改造
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技术综合
摘要:阐述了仿形加工的基本原理及系统构成以及牧野DAU-150型电液仿形铣床的数控化改造方案与实施步骤。改造后的仿形铣床界面清晰,仿形精度和速度明显提高,获得显著的经济效益。
1 引言
2 数控仿形加工的基本原理与系统构成
图1 数控仿形加工的基本原理
- 数控系统 这是整个系统的底层平台,仿形控制系统和仿形测量系统的所有动作,最终都必须通过数控系统才能实现。数控系统底层软件是DOS内存驻留程序,开机后通过运行批处理文件驻入内存。
- 仿形测量系统 测量是仿形的基础,因为仿形控制原理是检测头在X、Y和Z方向上的偏移量,分配X轴、Y轴和Z轴的进给速度。而且通过测量测点的坐标值,为后续的曲面建模或直接编制数控加工代码提供原始数据。仿形测量系统包括数字化测头、测头接口电路以及相应的采样程序。
- 仿形控制软件系统 测头在测量区域中按生成的路径运动时,需要解决测头对曲面的跟随性问题。也就是说,需要对测头的运动设计控制算法,使得测头在仿形运动过程中动态跟随曲面形状的变化,保证测头始终与型面接触,避免测头因变形过大而造成测头超程或变形过小而脱离型面。这是仿形控制软件系统的核心部分。
3 数控化改造方案与实施步骤
- 数控化改造方案
- 图2是DAU-105型仿形铣床的数控改造方案示意图。该方案采用工业计算机控制机床运动。计算机内插有伺服驱动控制板、I/O板、测头位移采样板,机床进给机构由X、Y、Z轴三个伺服电机驱动。I/O板用于检测与控制限位开关状态、操作面板旋钮状态、指示灯状态。当仿形加工时,测头位移采样板采集测头的变形量,用于控制仿形运动。显示器可实时显示测头或刀具的运动轨迹。采用华中Ⅰ型数控系统,将数控底层软件驻留内存。如果应用程序为普通数控解释程序,则该机床为普通
数控铣床;如果应用程序为仿形控制程序,则该机床为数控仿形铣床。图2 HNC-1P型数控仿形加工系统硬件结构示意图
- 图2是DAU-105型仿形铣床的数控改造方案示意图。该方案采用工业计算机控制机床运动。计算机内插有伺服驱动控制板、I/O板、测头位移采样板,机床进给机构由X、Y、Z轴三个伺服电机驱动。I/O板用于检测与控制限位开关状态、操作面板旋钮状态、指示灯状态。当仿形加工时,测头位移采样板采集测头的变形量,用于控制仿形运动。显示器可实时显示测头或刀具的运动轨迹。采用华中Ⅰ型数控系统,将数控底层软件驻留内存。如果应用程序为普通数控解释程序,则该机床为普通
- 实施步骤
- 对于仿形铣床的改造,用户不仅要求保留原有的仿形加工功能,而且要求增加普通数控加工功能。针对用户要求和铣床的特点,数控改造分两个步骤进行。两个阶段的改造任务完成后,该机床不仅具有通用数控铣床的功能,而且具有仿形铣床的功能,实现一机多作。
- 第一阶段进行机床的数控化改造,使该机床成为一台数控铣床,具有数控加工能力。在原机床机械结构的基础上,采用华中Ⅰ型数控系统,取代原机床的电液控制系统。华中Ⅰ型数控系统基于PC总线工控机,提供数控测量所需的各种底层驱动和接口程序,三轴的理论分辨率为1µm,可以达到测量所要求的中等精度;使用西门子6140A交流伺服驱动单元和交流伺服电机,取代原X、Y、Z三轴的液压脉冲马达,并取消了庞大的伺服液压站;主轴电机采用变频调速方案,选用日本富士G9S变频调速器控制主轴的转速,取代原电磁离合器调速箱,实现主轴的无级调速。在图2所示的结构简图中,控制板由位置环板(4403)、光电隔离输入板(HC4103)、光电隔离输出板(HC4203)、键盘板(HX5501)等华中Ⅰ型数控系统的通用控制板组成。
- 第二阶段,进行仿形控制系统软件的安装及三维仿形测头的更换。原仿形测头由于超期使用,其精度及灵敏度都大大降低,已不能正常工作。而仿形测头是仿形机床的关键部件,它的性能对仿形加工质量有着重要的影响。我们换上了英国雷尼绍(RENISHAW)公司的SP2型仿形测头。为了实现仿形测头的数据采集,开发了仿形测头接口板。该接口板将仿形测头的变形量,由模拟信号变换为数字信号,提供给计算机读取。在系统软件方面,我们在华中Ⅰ型数控系统平台上,开发了仿形控制处理软件,实现了仿形测量与加工中测头对型面的跟随控制。
4 结论
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