直边花键拉刀的改进
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技术综合
图1 万向节滑动叉工件截形图
1 原拉刀问题分析
+0.13mm),为保证拉刀强度,原拉 刀设计时选用了较小的齿升量(SZ=0.055mm),但齿升量过 小易造成切屑层较薄,当拉刀稍有磨损(即刀尖钝化)时 ,就可能在工件拉削表面形成挤压(而非剪切),使前部刀齿的齿槽中无切屑产生。当接近精拉刀齿时,工件拉削表面受挤压后弹性恢复,使刀齿齿升量瞬时增大,拉削力也急剧增大,造成打齿现象,进而使刀具拉断。此时,刀齿后刀面也处于严重挤压磨损状态下,大量产生的切削热进一步加剧了刀具的破坏程度。
2 拉刀结构的改进
图2 改进设计的拉刀刀齿截形
Z=0.11mm,这样可使刀齿齿数相对减少,拉 刀长度缩短。此外,由于拉削前工序为预孔扩孔加工,加 工尺寸为Ø22-0.2mm,故可将拉刀导向部 分尺寸加大至Ø21.8-0.040-0.073mm,这样可使拉刀的危险断面直径增大,拉刀强度相应提高。
3 改进后的加工效果
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